记录我的第一次精益改善技术比武
发布时间:2025.11.07
我是2024届的新员工,今年正式成为一名精益生产专员。当得知公司举办的技术比武有精益改善项目时,我立刻报了名,决心挑战一下自己。
初赛是理论考试,我把精益生产的各种理论知识翻来覆去地啃,5Why分析法、ECRS(取消、合并、重排、简化)原则……笔记记了满满一大本。由于准备充分,我顺利通过了初赛,兴奋的同时又非常紧张,复赛需要到生产现场应用精益工具寻找改善点,并给出改善思路。自己作为新人,没有任何实战经验,能行吗?
我跟师傅说了自己的顾虑,他拍了拍我的肩膀:“不仅要知道理论,还要会实际应用。你先去现场走一遍全流程,就当提前演练了。”于是,我拿着秒表来到海外底盘车间装配线,可观察了很久,也没找到突破口。自己想不出结果,我只能硬着头皮询问员工的感受,以及作业时的一些细节。没想到很快我就有了不少收获,比如紧固螺栓不方便等。我把问题分类整理,然后重新拆解工序,用秒表精准记录每个动作的时间。回到办公室后,再应用精益改善工具绘制成图表,最后终于分析出来,后桥紧固及底盘防腐属于瓶颈难题,最影响员工作业效率。
找到症结后,我开始从多个角度思考解决方案。哪些动作可以整合?可不可以调整作业工序?制作专用工装是否可以解决?列出改善思路后,我再逐个细化方案、分析可行性,最后终于确定了改善方案。
随后,我复盘了此次改善经历,总结改善方法,又跑到其他生产线进行多次应用练习。由于考前几次提前“试验”,我复赛时还算顺利,成功获得了精益改善新员工奖。
回头想想,这次比赛我最大的收获是思维的转变,以前我只关注精益改善的理论知识,现在我知道更重要的是理论和生产现场的结合,一线的实际问题、员工的感受和建议,才是我们改善的方向。
(高端及海外生产体系 邸光远)
