他总能找到改善的好点子
发布时间:2025.11.07
刘艳伟是制件车间的一名专业组长,他擅长从生产现场寻找改善点,也因此获得过不少荣誉。
一次,刘艳伟在查看蒙皮焊接工序时,发现了改善点。前期,为了防止拐角位置的蒙皮焊接时发生变形,在这个位置设计了一个加强板。焊接加强板时,员工需要先手动折弯、打胶,然后再进行焊接,工作量比较大,单车需要花费约10分钟。刘艳伟蹲在零件旁反复琢磨后,心想是否可以直接取消呢?
刘艳伟深知,效率提升不能以牺牲质量为代价。于是他拉着工艺、质量的同事一起讨论,并提交了试装流程,验证可行性。过程中,刘艳伟亲自盯着拐角蒙皮的焊接,查看是否会变形。又跑到后道涂装工序观察作业,查看是否会对后道工序造成影响。经过五十多辆车的验证,确认取消加强板焊接后没有任何质量问题,他才决定推进方案。方案落地后,单车可以节约10分钟。
不仅如此,在刘艳伟看来,做改善不分专业组界限。一次,他路过其他专业组时,发现组长老张在产线边愁眉苦脸。“这是怎么了?”热心的他凑过去问。老张指着公交车尾轮口充电蒙皮说:“这个车型的充电蒙皮尺寸小,内侧焊接空间有限,人工焊接效率低不说,焊缝也不美观,我这正发愁怎么解决呢。”
刘艳伟仔细查看充电蒙皮后,突然想到,自己专业组前期遇到过类似的问题,后来通过使用激光焊接解决了。于是,他主动提出可以帮忙试验一下,看能否同样通过激光焊接解决。说干就干,他主动协调资源,拉着技术人员调试参数,试验验证。当激光焊接的充电蒙皮摆在大家面前时,所有人都眼前一亮—焊接质量明显提升,作业效率也很高。
此外,刘艳伟还主动提出:“把这个工序切换到我们组吧,我们有设备,干起来更方便”。后来,刘艳伟又发现其他专业组的ABS电磁阀防护罩焊接,也存在类似问题,便一并切换到自己专业组改为激光焊接。当被问到为什么给自己“揽活”时,刘艳伟回答道:“不应该分你们组、我们组,而是怎样效果最好就怎么干。”
(制件车间)
